宿迁电厂二期汽电双驱引风机项目
一、工程概况
本工程针对宿迁电厂额定供热量较大的情况,在电厂首次采用了高效灵活供热新技术──工频发电机调速的背压式小汽机驱动风机系统及发电机组,即“汽电双驱”引风机供热技术。在传统汽动引风机的技术基础上,在小汽轮机后串联一台异步电机,运行时小汽机主调门全开,供热蒸汽量由小汽机排汽回热至五抽调阀来控制,引风机动叶控制炉膛负压。
宿迁电厂于2016年6月至2018年6月完成二期两台机组(3、4号机组)的汽电双驱引风机高效供热项目研究。3号机组汽电双驱引风机于2019年1月投产,4号机组汽电双驱引风机于2019年6月投产。
二、改前情况
1、设计参数和技术指标
因常规汽动引风机运行中小汽机效率偏低、抽汽供热经过减温减压节流损失较大,同时宿迁公司额定供热量较大,经充分的市场调研及前期准备,宿迁公司决定采取先进的汽电双驱引风机供热方案。市场调研的数据
对比如下:
表1主要方案调研情况表
2、存在的问题
采用常规的汽动方案或者电驱方案,经济性低,违背了二期工程项目煤炭清洁高效利用和新型节能技术的建设初衷。
三、改造方案
1、技术路线
引风机首先由电动机直接启动至设计转速。待汽电双驱引风机汽轮机
(以下简称汽引小机)启动后,引风机通过齿轮箱接入汽引小机,实现汽引小机汽驱发电模式。而且运行时通过汽引小机排汽至五抽调阀控制供热蒸汽量,引风机动叶控制炉膛负压,异步电机来平衡轴系上不平衡的功率,实现了汽引小机主调门全开,保证汽引小机效率高达82%以上。同时汽驱发电模式下,汽引小机多余动能带动电机以异步发电机状态运行,发电量通过6kV工作母线传输给厂内其他用电负荷,大大降低厂用电率。其次,汽引小机排汽一路接入热网系统实现对外供热,一路接入辅汽系统实现辅汽备用汽源,具有较强的调整灵活性和供热经济性,达到了既节电又节能的效果,同时又能解决二次再热机组再热汽温欠温的难题。
2、实施方案
(1)原则性系统图
图1原则性系统图
(2)改造内容
工程范围包括小汽轮机、风机、齿轮联动机构、异步电机等设备及其相关管道、阀门安装工作,及相应土建工作。
1)汽电双驱引风机设计方案
汽电双驱引风机具体设计的布置方式为:汽引小机—齿轮箱—电动/发电机—引风机。同时汽引小机排汽接至辅汽联箱和供热分汽缸。
汽引小机汽源:进汽汽源来自一次再热一级再热器出口,一次再热冷段蒸汽作为调温汽源。
汽引小机参数:额定进汽压力10.6MPa、额定进汽温度532℃,最大进汽压力13.45MPa、最大进汽温度545℃。排汽压力1.5MPa,排汽温度350℃。
2)汽电双驱引风机设备选型和建设
依据设计方案选择合适的汽引小机、电动/发电机、引风机。
二期2×660MW超超临界二次再热机组工程基建时,同步完成汽电双驱引风机的建设工作。
3)汽电双驱引风机的逻辑设置与控制策略
确定汽电双驱引风机的运行模式(汽驱发电、纯电驱、纯汽驱、汽电混驱)及界定条件、电机因故退出运行等特殊工况的控制模式、汽引小机跳闸条件界定及RB触发条件,以及汽引小机、电动/发电机、引风机之间横向联锁及保护。确保汽电双驱引风机热控逻辑完善、合理性。
4)汽电双驱引风机调试
汽电双驱引风机在电力系统是首次运用,因此开展如下试验:汽引小机运行方式切换试验;汽引小机额定转速下,电机开关分合闸过程录波测定;汽引小机额定转速下,电机开关分闸后电机本体及电缆残压测定;汽引小机额定转速下,电机本体及电缆残压状态下接地电流、相间短路电流测定;汽引小机电机开关甩负荷试验。
5)汽电双驱引风机成果验证
开展性能试验,验证汽电双驱引风机项目的实际经济性和供热能力。
(3)关键设备
关键设备主要有汽引小机(含齿轮联动机构)、异步电机、引风机,具体参数如下:
汽引小机采用杭州汽轮机有限公司制造的单轴、背压式汽轮机
HNG32/25/16,额定功率9250kW,供热工况功率10130kW,额定进汽压力10.6MPa,额定进汽温度532℃,额定转速7702r/min。齿轮箱额定传动功率10500KW,齿轮箱速比267/26(10.269/1)。
异步电机采用上海发电机厂产品,型号YSKS900-8,功率因数0.865,额定功率6800KW,额定电压6KV,额定电流(电动机/发电机)778/756A,额定转速(电动机/发电机)747/753r/min。
引风机采用上海鼓风机厂SAF33.5-22.4-2型双级动叶可调轴流式风机,全压8115~9728Pa,风量1300.1~1513.7t/h。
(4)项目总投资与施工周期
2台机组项目总投资8587万,施工周期2年。
3、创新点
(1)高效:汽引小机进汽阀全开运行,供热节流损失减少,机组宽负荷运行效率得以提高,综合工况供电煤耗降低约1g/kW·h;
(2)灵活:满足机组不同负荷工况稳定供热的需求,同时解决二次再热机组供热带来的再热器受热面设计的难题,避免出现二次再热机组再热汽温欠温现象;
(3)安全:引风机具有电动、汽电双驱、汽动等多种运行方式,驱动设备的备用率高,提高了设备运行的可靠性;
(4)经济:在THA工况下,厂用电率大幅降至1.99%,提高经济性。
四、实施效果
1、技术指标对比、运行情况对比
从2019年1月至2022年4月,3号机组的3A、3B和4号机组的4A、4B汽电双驱引风机未出现重大隐患,四台汽引小机均能保持连续稳定、高效的运行,最长连续运行时间约6个月(随机组同步停运),运行方式基本都保持在汽驱发电,平均发电功率约1086KW。实现预期的高效、灵活、安全、经济性。
2、项目经济性分析
表1号机组性能指标汇总
表24号机组性能指标汇总
表3投运前后关键参数对比
通过上述表格可知,在汽引小机投运后,综合厂用电率降低至1.99%以下,机组的综合厂用电率下降了46.50%,供电标煤耗下降了5.31%。机组的经济性大幅提升。
对比汽电双驱引风机方案和常规汽动引风机方案的投资成本,单台机组汽电双驱引风机方案高出约1430万元。但汽电双驱引风机正式投运后,机组的综合厂用电率下降了46.50%,按每年发电量为30亿度/机组,上网电价0.38元/度计算,两台机组可节省厂用电成本1664.25万元/年。机组的供电标煤耗下降了5.31%,按每年发电量为30亿度/机组、标煤价格700元/吨计算,两台机组可节省燃料成本3129万元。
两台机组的汽电双驱引风机2年节省燃料成本9586.5万元,该项目总投资8587万元,汽电双驱引风机方案两年内基本回收成本。其连续运行稳定、经济效益显著的特点极具推广意义。