节能降碳 | 汽轮机及辅机案例:榆次热电尖峰冷却器改造
一、工程概况
国能榆次热电有限公司厂址位于山西省晋中市榆次区境内, 2×330MW 机组分别于 2009 年 12 月 07 日、2010 年 1 月 23 日投入商业运行。燃煤机组采用东方汽轮机厂制造的亚临界、一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、直 接 空 冷 抽 汽 凝 汽 式 汽 轮 机 。 汽 轮 机 型 号 为CZK330/275-16.67/0.4/538/538。锅炉型号为DG1164/17.5-Ⅱ12,系东方锅炉股份有限公司生产的亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉。发电机为东方电气集团生产卧式水氢氢冷却、隐极、全静态可控硅自并励励磁发电机,型号为QFSN-330-2-20B。
2012 年完成 1 号机组高背压供热改造,供热能力提升近 30 ,2014 年利用高背压改造的设备完成了空冷尖峰冷却改造,通过空冷尖峰冷却降低机组背压,实现机组全季节全工况能效的协同提升。
二、改前情况
1、设计参数和技术指标
在设计气温为 18.5℃、外界风速为 5m/s,汽轮机THA 工况下排汽流量为 690.576t/h、排汽焓为 2451.8kJ/kg,汽轮机低压缸排汽口背压不大于16kPa。
空冷系统变频风机在额定转速下,夏季空气干球温度为 32℃,外界风速为 5m/s,每台汽轮机的排汽流量为 747.212t/h、排汽焓为 2549.2kJ/kg, 保证汽轮机低压缸排汽口处背压不大于 32kPa。
2、存在的问题
前期为解决机组极端工况下,限出力运行,增设了尖峰喷淋装置,为此全厂用水量将增加 140m3/h,耗水指标上升。
三、改造方案
1、技术路线
在 1 号机组高背压改造既有的表面式凝汽器、排汽管道等系统设备的基础上,本次改造通过增设机力通风塔、尖峰循环泵等,对汽轮机一部分乏汽进行冷却,提高机组度夏能力、降低机组背压,提高机组的安全性和经济性。
2、实施方案
(1)原则性系统图
图 1 原则性改造系统图
(2)改造内容
改造内容主要包含以下几项:
1)增设机力通风塔:
2)增设 1 台尖峰循环水泵
3)增设循环水供\回水管及管道隔离阀
(3)关 键 设 备 1)机力通风塔 3 台
设计风量 130×104m3/h,风机配套电动机功率 75kW,进塔水温 48.0℃, 出塔水温 33.0℃,循环水量 2000m3/h,冷却塔淋水面积 13×13 ㎡(一格),冷却塔总高度 15m,淋水密度 11.8m3/㎡.h。风机类别ф8000 玻璃钢轴流风机,设计风量:130×104m3/h,风机配套电动机功率 75kW。
2)尖峰循环水泵
设计流量 6000m3/h,设计扬程 25m;电动机功率/电压:560kW/6kV。
(4)项目总投资与施工周期
项目总投资 1710 万元,施工周期 5 个月。
3、创新点
夏季机组运行背压高时,打开上述蒸汽管道上的电动蝶阀,使一部分蒸汽流至湿冷表面式凝汽器进行冷却,分担直接空冷散热器的散热任务, 达到降低机组运行背压的目的。其他季节机组运行背压较低时,可关闭蒸汽管道上的电动蝶阀,使全部排汽通过原工程直接空冷凝汽器进行冷却。
四、实施效果
1、改造前后技术指标对比、运行情况对比
表 1 改造前运行参数统计表
表 2 改造后运行参数统计表
表 3 尖峰改造前后机组负荷与背压变化关系
2、项目经济性分析
在机组负荷 305MW、环境温度为 30℃工况下,尖峰冷却系统投入后背压由改造前 23.52kPa 降低至改造后 15.35kPa,降低 8.18kPa,降幅明显, 预计可降低机组煤耗约 8.5g/kWh。