宁海电厂:1000MW机组提效增容研究及应用

来源:中能热电网 作者:宁海电厂 关键词: 绿色低碳 热电产业委员会 综合能源服务转型暨数智化升级        收藏 0   

2023
12/08
17:26
中能热电网
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导读

项目案例简介:宁海电厂二期百万机组5号机组增容改造项目主要从项目所属科学技术领域、主要科技内容、总体目标、技术经济指标、促进行业科技进步作用及应用推广情况等进行介绍,具体内容如下:节能减排已经提升为火电企业发展的约束性指标,电力工业是节能减排的重点领域之一,面对环境压力,国家对节能减排的要求日益严格

项目案例简介:

宁海电厂二期百万机组5号机组增容改造项目主要从项目所属科学技术领域、主要科技内容、总体目标、技术经济指标、促进行业科技进步作用及应用推广情况等进行介绍,具体内容如下:

节能减排已经提升为火电企业发展的约束性指标,电力工业是节能减排的重点领域之一,面对环境压力,国家对节能减排的要求日益严格。在“十二五”期间,要完成新的节能减排目标,难度将会进一步加大。对 现役机组升级改造节能减排目标作出明确规定,要求积极推动国家煤电节能减排示范基地和示范电站建设。宁电与五大电力相比,1000MW 超超临界机组、整体能耗水平差距较大。《集团公司绿色发电节能环保升级改造行动计划(2016-2020年》面对国家对火力发电越来越高的节能降耗要求,必须对影响机组效率的关键设备进行改造,以提高机组运行效率,降低发电成本,提高经济效益和社会效益。


案例专题:2023综合能源服务暨数智化转型创新优秀项目案例汇编

选送单位:国能浙江宁海发电有限公司


项目名称和内容

项目名称:宁海电厂二期百万机组5号机组增容改造项目研究与应用

项目主要科技内容

汽轮机增容改造研究与应用;

发变组增容配套改造研究与应用

锅炉及辅机系统增容配套校核改造研究与应用;

汽电双驱引增合一改造研究与应用。

改造总体目标

(1)机组增容≥50MW。

(2)机组供电煤耗降低3~5g/kwh。

(3)机组厂用电率下降至≤3.5%。

技术经济指标

改造后机组出力从1000MW增容至1055MW,供电煤耗降低5.77g/kWh,总体煤耗降低至280g/kWh以下,机   组厂用电率下降2.07%,修后主辅机振动优良。同时,成功解决5号机组中压调速振动问题,宁海电厂成为消除上汽机组此隐患的国内首家电厂,为同类型机组的隐患治理和机组节能降耗做出显著贡献。也是全球首台百万等级机组集合于增容、并结合汽电双驱、烟气余热深度利用等技术,系统集成综合改造的项目。

主要创新点概述

1. 高压缸进行扩容改造;

2. 采用汽电双驱技术厂用电率降低2.07%;

3. 冷却塔进行提效改造,汽轮机铭牌背压由11.8降低到9.7kpa;

4. 汽电双驱小机带供热功能,铭牌功率在75%工况,进一步提高小汽机运行效率;

5. 汽电双驱小机与齿轮箱采用柔性联结方式降低小机振动;

6. 锅炉只对相关过热器管座进行加固就锅炉容量就3091T/h增加到3200T/h;

7. 发电机转子接地保护装置在采样测量滑环保护装置进行了改造,升级为单极检测,电刷消耗量减半,   对滑环电腐蚀减小,提高了运行可靠性。

8. 根据现场实际修正补给水率;

9. 基于热力系统及参数匹配优化、整个系统智能化设计、电机的电动及发电机状态控制技术创新形成的系统集成技术,通过小汽轮机、齿轮箱、引风机、异步电机同轴布置集成优化,实现系统运行自动控制, 解决了环保改造导致的引风机出力不足问题,降低机组的厂用电率。

10. 电动汽动以混驱灵活转换,大幅降低了厂用电率,简化了风机汽动条件,同时设备备用率提高。

11. 将尾部烟道统一考虑,全面优化,采用计算机智能化数值模拟进行设计,使尾部烟道各部分烟气更合理流畅,降低系统阻力,达到节能降耗的目的。

12. 是国家能源集团首台1000MW超超临界机组的汽电双驱引增合一的改造EPC项目。

13. 此项目打造了电力创新高地,改造后机组出力从1000MW增容至1055MW,供电煤耗降低5,77g/kWh,总体煤耗降低至280g/kWh以下,机组厂用电率下降2.07%,修后主辅机振动优良。同时成功解决5号机组中压调速振动问题,宁海电厂成为消除上汽机组此隐患的国内首家电厂,为同类型机组的隐患治理和机组节能降耗做出显著贡献。是全球首台百万等级机组集增容、结合汽电双驱、烟气余热深度利用等技术,系统集成综合改造项目。推动了企业自主创新,科技赋能工作,为创建世界一流企业做出了引领示范作用。

5号机顺利通过增容评审,专家意见最一致、科技含量最高的项目。

应用情况及可推广前景简述

此项目打造了电力创新高地,改造后机组出力从1000MW增容至1055MW,供电煤耗降低5,77g/kWh,总体煤耗降低至280g/kWh以下,机组厂用电率下降2.07%,修后主辅机振动优良。同时成功解决5号机组中压调速振动问题,宁海电厂成为消除上汽机组此隐患的国内首家电厂,为同类型机组的隐患治理和机组节能降耗做出显著贡献。是全球首台百万等级机组集增容、结合汽电双驱、烟气余热深度利用等技术,系统集成综合改造项目。推动了企业自主创新,科技赋能工作,为创建世界一流企业做出了引领示范作用。

经济效益及社会效益情况

此项目打造了电力创新高地,改造后机组出力从1000MW增容至1055MW,供电煤耗降低5,77g/kWh,总体煤耗降低至280g/kWh以下,机组厂用电率下降2.07%,修后主辅机振动优良。同时成功解决5号机组中压调速振动问题,宁海电厂成为消除上汽机组此隐患的国内首家电厂,为同类型机组的隐患治理和机组节能降耗做出显著贡献。是全球首台百万等级机组集增容、结合汽电双驱、烟气余热深度利用等技术,系统集成综合改造项目。推动了企业自主创新,科技赋能工作,为创建世界一流企业做出了引领示范作用。

项目案例获专利及奖励情况

2023年获得浙江公司科技成果一等奖

专利:

1、一种新型火电九组汽电双驱引增合一烟道优化引风系统(CN212337383U)

2、一种新型烟气冷却器结合暖风器烟气节能环保系统。(CN212339295U)

选送单位简介


国能浙江宁海发电有限公司注册成立于2002年7月25日,由北京国电电力有限公司和浙江浙能电力股份有限公司按6:4的比例共同投资建设,项目总投资162亿元。电厂单位造价3680元/千瓦:一期3537元/千瓦, 二期3840元/千瓦。

全厂总装机4520MW:一期4×630MW(2006年11月20日投产),二期2×1000MW(2009年10月14日投产)。   电厂地处浙江省宁波市宁海县象山港底部,一期占地33.6公顷,二期占地28.7公顷。2005年底,首台(#2)机 组投产发电;此台机组同时被国家发改委、中国电力企业联合会命名为中国电力装机容量突破五亿千瓦标志 性机组 2006年11月20日, #4机组投产发电,一期工程全面建成。在国家电监委、能源局的全国发电机组可靠性评价中:

2007年,2号机组获得600MW金牌机组

2008年,4号机组获得600MW金牌机组

2017年,6号机获全国可靠性先进机组(金牌机组,百万机组第三名)

2018年,3号机获全国可靠性A级机组(金牌机组),大机组能效对标AAAA机组

2019年,6号机获全国可靠性先进机组(金牌机组,百万机组第二名)。





 
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